為了節能減排,2010年,遵義氧化鋁公司對鍋爐吹灰槍進行改造,提高換熱效果,將煙氣余熱回收,用于礦漿加熱。改造后,煙氣溫度大大降低,對后續設備布袋收塵器的損害大大減小。如不改造,布袋收塵器只能用一年;改造后,布袋收塵器從2010年起已使用了兩年零九個月。3月21日,遵義氧化鋁公司總經理助理林青在熱力車間給筆者算了一筆賬:“一臺鍋爐的布袋價值200多萬元,使用壽命延長了,兩年就節省了五、六百萬元。”
公司還針對耗能設備熔鹽爐和焙燒爐進行了改造,將煙氣余熱回收利用。熔鹽爐以前排煙時的煙氣溫度為230度,改造后溫度降為160度。同時產汽量從以前的每小時8噸提高到25噸。
以前,主體設備的電機轉速是恒定的,但生產中很多時候不需要那么高的轉速,造成電力浪費。為改變這一狀況,公司于2011年10月前對精液泵、母液泵、循環水泵等主體設備加裝變頻調速裝置。根據生產需要,合理調節電機轉速。這項技術革新,帶來節電47%的效益。
近段時間,遵義氧化鋁又在積極探索、利用一項科研成果。公司原鍋爐回水泵初期效率不高,去年8月,遵義氧化鋁與其他公司聯合開展科技攻關,將回水泵的水力模型重新設計,提高了泵的工作效率,節電40%。目前,全公司的循環水泵和回水泵都在進行改造,部分已改造成功。筆者隨公司的科研人員來到熱力車間,車間有兩臺回水泵,一臺聲音大,一臺聲音小。“聲音大的這臺水泵的電機電流本來有140多安,我們把它降到80多安,每小時要節約30度電吶。”負責此項科研的工程師饒有興趣地介紹。
2011年12月,溶出車間的沉降溢流泵停用了。通過工藝改造,利用位差產生的壓力將礦漿輸送到下一道工序。在車間現場,生產制造部經理李其貴介紹說:“以前這里有四臺功率為200千瓦的泵,兩臺長期工作,兩臺備用。現在不用電了,一年就節省電費170萬元。”
在遵義氧化鋁,類似這樣的節能減排科研項目還很多。在這里,廢氣、廢水、廢渣都是寶,廢氣可利用其余熱,廢水可重復利用,廢渣可生產建材。僅從氧化鋁母液里提煉金屬鎵一項,公司三個多月就生產了近8噸,產值達1200萬元。