來源:山西視聽網 [經濟資訊頻道
我們都知道太原是全國的能源重化工基地,在太原市的大中型企業當中工業鍋爐仍然是企業的主要動力之源,那么如何能夠減少工業鍋爐的污染,降低工業鍋爐的大量能耗呢?太原晉西機械工業集團公司就在舊鍋爐的改造中進行了有益的嘗試。
在太原晉西機器工業集團熱力分公司的鍋爐車間,我們已經看不到普通鍋爐車間煤塵遍地,嗆人眼鼻的污染景象,過去每年能吃進6萬噸煤的三臺舊式鍋爐,已經變成現在年能耗為4萬噸煤的循環流化床鍋爐。
(同期)工人:沒有改造以前是臟亂差,燒的煤是進去的是煤出去的還是煤,等于就是過一下火,把能源全浪費了,像以前工人上來,都得換帆布工作服,里外全換。
為了改變工業鍋爐這種高能耗、高污染的狀況,從2000年開始,晉西機器工業集團公司毅然對這種舊式鍋爐進行了節能環保改造,把舊式的鏈條爐改造成了熱效率高、可用低質煤的循環流化床鍋爐。
(同期)熱力分廠廠長:一個主要從炭耗上節約,循環爐煤炭在每噸蒸汽耗煤130公斤左右,原來的鏈條爐年代比較長一點,耗煤在180公斤以上,現在生產每噸氣可以節約50公斤煤,全集團公司生產耗煤一年在30萬噸左右,這個節約量基本在1萬多噸。
使用循環流化床鍋爐不僅降低了煤耗,而且大大提高了煤炭的燃燒率,使爐渣的含炭量從原來的50%降低到了現在2%以下。
(同期)熱力分廠廠長:爐渣的含炭量降低了,基本在2%以下,為我們建造新型建材開發,和使用工業廢棄物起到了很好的作用。
目前,晉機廠利用含炭量極低的爐渣可以制造空心磚、植物磚、馬路便道磚等新型建材,一項節能的改造帶動了一個新型產業的發展。
這是新聞綜合頻道報道的。